垢下腐蝕引起的管束穿孔案例
1 概述
某石化公司MTBE 裝置萃取水冷卻器,用于冷卻甲醇回收塔經泵送來的萃取水,管程的循環(huán)水冷卻殼程的萃取水。管束規(guī)格為Φ25×2.5mm,材質10#鋼,數(shù)量120根。裝置投產運行以來,該水冷器管束泄露嚴重,多次腐蝕穿孔,影響了裝置的正常運行,裝置多次對管束進行了更換,對泄漏穿孔的舊管束穿孔換熱管進行失效分析。
2 分析過程
2.1、宏觀檢驗:
換熱管樣品見圖1。外壁表面附著黑色、紅銹色垢物;局部減薄穿孔,孔徑約1mm~2mm;沿管縱向剖開,可見管內壁堆積褐色垢物,見圖2。垢物松散易清理,清理后的表面無金屬光澤,凹凸不平,局部呈不均勻減薄特征,腐蝕穿孔。
圖1 外壁表面腐蝕穿孔
圖2 內壁腐蝕特征
2.2、成份分析:
彎頭材料為10鋼,化學成分符合GB/T 9948標準,組織正常;換熱管為正火態(tài),組織為鐵素體+珠光體。
2.3、金相檢驗:
取樣部位:腐蝕穿孔部位、正常部位。換熱管為正火狀態(tài),組織正常;腐蝕發(fā)生在內壁表面,呈局部不均勻減薄特征,為垢下腐蝕特征。
圖3 金相組織圖
圖4內壁腐蝕坑金相組織圖
2.4、腐蝕產物:
宏觀特性:內壁堆積褐色垢物,垢物呈褐色松散,見圖5;
圖5 管內腐蝕產物
圖6 內壁腐蝕形貌及穿孔特征
清理后的表面無金屬光澤,凹凸不平,局部不均勻減薄穿孔,見圖6。
微觀形貌:換熱管內壁表面腐蝕形貌主要表現(xiàn)為腐蝕產物和基體金屬組織顯現(xiàn)以及蝕坑,見圖7,圖8,圖9,圖10,圖11,圖12。
圖7 穿孔部位
圖8腐蝕產物
圖9基體金屬+蝕坑
圖10腐蝕產物
圖11 基體金屬+蝕坑
圖12 基體金屬+蝕坑
分析結果:垢物中主要是含有Si、S、Ca元素的鈣化合物和二氧化硅;腐蝕產物主要是氧化鐵Fe2.964O4 、Fe2O3 、Fe2O3 ·H2O等。
2.5、水樣分析:
水質分析結果:水冷器使用的循環(huán)水水質較差,氯離子、鎂離子、鈣離子含量都很高;循環(huán)水中懸浮物也較多,這些都是造成換熱管束內壁附著結垢,形成垢下腐蝕的主要原因。
3 結論
從分析檢驗結果可知:管束材質合格,換熱管腐蝕失效是因為冷卻水管內壁結垢嚴重,垢下產生了腐蝕,并產生穿透性蝕孔造成。從試樣的內表面上出現(xiàn)局部減薄但還未穿透的現(xiàn)象,證實蝕孔產生于材料的內表面并向外擴展,即冷卻水管內流入的水是引起該材料的主要腐蝕性介質,冷卻水管外流動的甲醇萃取水對此影響不大。冷卻水的測試結果表明,水中鈣、鎂離子含量過高,直接造成了冷卻水在管中的嚴重結垢,給垢下腐蝕提供了必要條件,在Cl- 的作用下,腐蝕加速,最終導致管束穿孔失效。
4 建議
A、嚴格控制材料的加工、熱處理等工藝過程,使材料理化性能更高,或著選用更好的材質。
B、增大循環(huán)水流速,改進水質,降低循環(huán)水中的鈣、鎂和氯離子濃度,以減少材料產生垢下腐蝕,,同時盡量降低水中沉積物,降低冷卻水中的O2, Cl- 和SO42-等含量,從而降低循環(huán)水管的腐蝕速率。
C、在水中加入藥劑(如緩蝕劑、阻垢劑、殺菌劑等),控制水中的微生物含量,在管束內外表面涂上防腐涂料等措施來降低冷卻水管的腐蝕破壞。
D、定期或者在檢修期間對管束進行物理(機械外力方式)、化學(酸、堿、絡合劑、表面活性劑、聚電解質等)的清洗。