常減壓裝置減壓塔頂腐蝕分析及應(yīng)對(duì)措施
針對(duì)某石化公司煉油廠常減壓裝置減壓塔頂腐蝕情況,通過(guò)對(duì)腐蝕機(jī)理、腐蝕現(xiàn)象及對(duì)標(biāo)分析,找出主要原是HCl 腐蝕和濕H2S 腐蝕的協(xié)同作用。為保證裝置長(zhǎng)周期運(yùn)行,提出相應(yīng)的解決措施。
某石化公司600×104 t/a 常減壓蒸餾裝置為燃料—潤(rùn)滑油型常減壓蒸餾裝置,操作彈性為設(shè)計(jì)能力(以h 進(jìn)料量為基準(zhǔn))的60%~110%。主要由電脫鹽單元、常壓蒸餾單元、減壓蒸餾單元、換熱單元、加熱爐單元組成。裝置重點(diǎn)通過(guò)原料硫含量及酸值、腐蝕性介質(zhì)分析、3 塔頂?shù)蜏夭课桓g控制來(lái)進(jìn)行腐蝕管控。
1 腐蝕機(jī)理分析
1.1 濕H2S腐蝕
根據(jù)常減壓工藝(濕式減壓蒸餾,塔底注蒸汽)、行業(yè)經(jīng)驗(yàn)和減壓塔頂分析數(shù)據(jù)(減壓塔頂瓦斯H2S 含量5 000 mg/m3)推測(cè),存在濕H2S 腐蝕。1.2 HCl 腐蝕、CO2腐蝕和沖蝕。
1.2 HCl 腐蝕、CO2腐蝕和沖蝕
根據(jù)防腐相關(guān)的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)(API 581 和GB/T30579)的描述,減壓塔頂腐蝕的主要形式為HCl 腐蝕、CO2腐蝕和沖蝕,見(jiàn)圖1。
圖1 GB/T 30579 中的常減壓裝置腐蝕流程
1.3 結(jié)鹽腐蝕
因減壓塔頂水中存在硫離子、氯離子和氨氮,且減壓塔頂未進(jìn)行注水,也存在氯化銨、硫氫化銨結(jié)鹽腐蝕可能。
2 裝置減壓塔頂腐蝕主要影響因素分析
2.1 濕H2S腐蝕長(zhǎng)期存在
減壓塔頂瓦斯H2S量始終較高(5 000 mg/m3以上),且減壓塔不是干式蒸餾塔(塔底有蒸汽注入),濕H2S腐蝕必然長(zhǎng)期存在,導(dǎo)致減壓塔頂設(shè)備中的Fe與H2S反應(yīng)生成FeS,造成設(shè)備減薄。此影響除將減壓塔頂冷卻系統(tǒng)設(shè)備材質(zhì)升級(jí)為抗腐蝕材質(zhì)外無(wú)法消除,因而不是近期減壓塔頂腐蝕加劇的主要影響因素。但因2020年原油評(píng)價(jià)未做,不排除原油中硫含量突然大幅度上漲導(dǎo)致減壓塔頂H2S快速增加導(dǎo)致的腐蝕加劇。
2.2 HCl 腐蝕疑似主要因素
2018以來(lái),大慶原油氮含量由2000 μg/g左右增長(zhǎng)至2019年的3 000 μg/g左右,硫含量由1040μg/g增長(zhǎng)為1090 μg/g,鈉含量(用于表征鹽含量)由6 μg/g增長(zhǎng)為8 μg/g。這些腐蝕性元素含量的增長(zhǎng)表征著大慶原油品質(zhì)的不斷劣化。
表1 大慶原油分析數(shù)據(jù)
2020年原油鹽含量最高值由2019年的13.67mg/L升至13.96 mg/L。電脫鹽脫后含鹽量也隨之上升,最高達(dá)2.9 mg/L,接近3.0 mg/L的指標(biāo)上限。此外,氯離子含量也有所上升,硫離子和氨氮有所減少,見(jiàn)圖2、3、4。推測(cè)硫離子和氨氮減少的
原因是氨水的注入量減少后,生成的NH4HS減少導(dǎo)致。而氯離子含量的上升,原因比較復(fù)雜,可能是原油含水中的氯離子攜帶、汽提蒸汽冷凝攜帶或HCl腐蝕加劇引起。
圖2 減壓塔頂酸性水氯離子含量對(duì)比
圖3 減壓塔頂酸性水硫離子含量對(duì)比
圖4 減壓塔頂酸性水氨氮含量對(duì)比
但由于脫后原油含水較少(0.05%以下)且經(jīng)過(guò)初餾塔、常減壓2次高溫蒸餾脫水后,原油中的水溶性氯離子幾乎不可能攜帶入減壓塔。而原油中CaCl2、MgCl2等氯鹽在120 ℃以上就容易水解生成HCl,原油中的有機(jī)氯化物經(jīng)過(guò)常壓爐和減壓爐
加熱爐至400 ℃以上時(shí),也能部分分解生成HCl。HCl與減壓塔汽提、抽真空蒸汽冷凝水在塔頂?shù)蜏夭课幌嘤龊笮纬蓮?qiáng)酸,加劇設(shè)備和管線腐蝕。
因近期減頂瓦斯中H2含量由6%左右上升至9%,推測(cè)減壓塔頂腐蝕加劇的主要原因有2個(gè)。
(1)HCl遇水形成強(qiáng)酸后與管壁濕H2S腐蝕形成的FeS反應(yīng),生成大量的H2S而導(dǎo)致減壓塔頂瓦斯H2S含量上升;
(2)FeS全部脫落后,設(shè)備器壁中Fe與HCl和H2S反應(yīng)生成大量H2,導(dǎo)致減壓塔頂H2含量上升。
2.3 CO2腐蝕不嚴(yán)重
由于減壓塔頂和常減壓頂CO2+CO含量均較少(20 mg/m3以下),可推測(cè)在減壓系統(tǒng)O2含量較少時(shí)CO2腐蝕不嚴(yán)重。另外,還可以通過(guò)檢測(cè)酸性水中碳酸根離子的濃度,檢測(cè)驗(yàn)證CO2腐蝕情況。
2.4 結(jié)鹽腐蝕可能性小
減頂抽真空所用蒸汽冬季流量約18 t/h(蒸汽溫度250~270 ℃,下同),夏季約3 t/h,加之塔底和測(cè)線注入蒸汽約7 t/h,減頂總洗滌水(即蒸汽冷凝水)量約10~25 t/h,而減頂瓦斯量約20 Nm3/h,減頂油產(chǎn)量?jī)H1~2 t/h。即使不計(jì)塔頂注入氨水中攜帶的水,減壓塔頂水與油氣的比例也較大,因此推測(cè)結(jié)鹽腐蝕可能性較小。
3 對(duì)標(biāo)分析
參照《煉油技術(shù)對(duì)標(biāo)分析報(bào)告》,結(jié)合常減壓裝置現(xiàn)狀,與對(duì)標(biāo)報(bào)告涉及的技術(shù)對(duì)比分析如下:
(1)大慶原油的影響大慶原油的酸值在0.03~0.04 gKOH/g之間,遠(yuǎn)小于對(duì)標(biāo)報(bào)告要求的小于1 000 ppm,不屬于含酸或高酸原油。大慶油田采用的“三采”為化學(xué)驅(qū)采油技術(shù),采油過(guò)程中注入大量助采劑、清蠟劑等組分,這些組分隨著原油進(jìn)入煉油加工裝置,會(huì)逐步產(chǎn)生腐蝕;
(2)電脫鹽溫度控制溫度偏高大慶原油相對(duì)密度在0.86~0.87之間(2019年原油評(píng)價(jià)數(shù)據(jù)),屬于輕質(zhì)原油,按照對(duì)標(biāo)報(bào)告的建議,電脫鹽溫度應(yīng)當(dāng)控制在95~120 ℃之間,減少M(fèi)gCl2水解產(chǎn)生的鹽酸腐蝕。但目前常減壓電脫鹽控制溫度在130 ℃左右,而常減壓裝置設(shè)計(jì)進(jìn)罐溫度為126 ℃,可以
考慮先將溫度降至126 ℃觀察運(yùn)行;
(3)電脫鹽操作壓力滿足要求對(duì)標(biāo)報(bào)告指出,電脫鹽操作壓力應(yīng)比原油飽和蒸汽壓高出0.14~0.17 MPa,通過(guò)公式InP=9.629 4-(2 250.79/T)算出130 ℃下,大慶原油飽和蒸氣壓為57 kPa,電脫鹽壓力需控制在0.227 MPa以上,目前常減壓電脫鹽壓力控制1.0~1.3 MPa之間,滿足對(duì)標(biāo)要求。
綜上所述,推測(cè)近期減壓塔頂腐蝕加劇的主要原因?yàn)镠Cl腐蝕和濕H2S腐蝕的協(xié)同作用。
4 調(diào)節(jié)和預(yù)防措施
結(jié)合常減壓裝置腐蝕機(jī)理、對(duì)標(biāo)分析和現(xiàn)狀,制定調(diào)節(jié)措施和預(yù)防措施有5個(gè)。
(1)加強(qiáng)原油深度脫鹽通過(guò)調(diào)節(jié)電脫鹽溫度、超聲波強(qiáng)度等參數(shù),盡量調(diào)解至脫后含鹽2.5mg/L,甚至2.0 mg/L以下;
(2)監(jiān)測(cè)和減緩減壓塔頂腐蝕比較減壓塔頂氫氣含量歷史趨勢(shì)變化,相應(yīng)提高緩蝕劑和氨水注入量。增加分析頻次,至少1次/d,尤其是減壓瓦斯H2含量、H2S含量、O2含量、N2含量、減壓塔頂酸性水pH和酸性水氯含量,監(jiān)控腐蝕變化局勢(shì)和緩蝕劑效果。調(diào)節(jié)抽真空蒸汽用量,確保各支路蒸汽量均勻,防止蒸汽凝結(jié)水偏流,水洗不足;
(3)減壓塔頂管線重新鍍緩蝕膜提高緩蝕劑注入量,增大緩蝕劑注入量至協(xié)議注劑量的兩倍以上(約40 ppm),重新鍍膜,鍍膜期約需要15 d。當(dāng)緩蝕劑的保護(hù)膜形成后,再降至協(xié)議注劑量(約20 ppm)以下。期間若pH低于9.0,則提高氨水注入量,否則氨水注入量先保持不變,盡量少注入氨水,防止銨鹽的形成和堆積,加劇腐蝕;
(4)工藝參數(shù)調(diào)節(jié)裝置通過(guò)核算減壓塔頂露點(diǎn)溫度,并盡量提高減壓塔頂、減壓塔回流溫度,保證2 者高于露點(diǎn)溫度14 ℃以上;
(5)泄漏檢測(cè)和數(shù)據(jù)庫(kù)建立裝置全面檢測(cè)減壓塔頂部腐蝕情況(油氣管線、3 級(jí)抽真空、水冷器殼體、大氣腿),測(cè)厚并保留數(shù)據(jù)便于比較,并通過(guò)查詢歷史測(cè)厚數(shù)據(jù),比較腐蝕速率變化。